破碎筛分系统的改造措施但在实际工作中,破碎筛分系统的处理能力并达不到设计要求,根据我们的观察原因有三:
一是一次振动筛的效力没有得到充分发挥,首次筛分不充分;
二是碎碎机的破碎效果不好,破碎后的燃料仍存在大粒径颗粒;
三是二次振动筛筛板的筛孔偏大,二次筛分效果达不到要求。
针对这些情况进行了相应的技术改造,并最终使问题得到解决。改造给煤溜槽,充分发挥一次振动筛的工作效力。我们的一次振动筛使用的是ZD系列的矿用单轴振动筛,它是一种筛箱作近似圆运动的振动筛。通过对一次振动筛工作状况的观察发现,一次振动筛虽然设备性能良好,但在实际作中并没有得到充分发挥,导致筛分效果不佳,原因是:一次筛筛板利用面积小,直接原因是给煤溜槽内部结构不合理。给煤溜槽是来料进入一次振动筛的衔接环节,内部装有分流板,分流板的排列方式直接影响着物料进入一次筛筛板时的面积,由于原有的分流板为直列式,在来料流量大的情况下,流速也较快,如果没有阻力,来料进入一次筛筛板的面积非常小,而且集中在一个部位堆积,这样就使筛板的局部面积负荷较重,不利于充分筛分,而其余面积却处于空载,没有有效利用,从而严重影响到筛分效果,降低了一次筛的工作效率。改造第一步:将分流板由直列分布改为“八”字形排列,改变来料进入筛板的方向,使来料大面积地横向散布在筛板上,一方面有效地防止了局部堆积,提升筛分效果;另一方面增加了筛板的利用面积,使一次筛的工作能力得到充分发挥。改造第二步:在给煤溜槽的出口处加装一横向挡板,增加来料进入筛板时的阻力,减小来料的流速,增加来料和筛板的接触时间,使来料的筛分更加充分。