改造效果
韶关冶炼厂系统烧结工序挖潜技术改造工程于2008年1月13日竣工。投产后,返粉粒度均匀,圆筒混合制粒机造球效果良好,料层透气性好,提高了垂直烧结速度,为厚料层烧结创造了条件,提高了烧结机的床能力,相对减少了鼓风量,提高了烧结脱硫能力与烟气50:浓度,生产能力达到甚至超过了设计指标。
(l)生产能力大幅提高。改造前lro时烧结机日产烧结块70t,改造后设计值800t,实际生产可接近got。烧结机的床能力达到世界先进水平。
(2)相对减少了鼓风量。改造前l#、2#风机鼓风量之和为51372m呱,即每生产lt烧结块的鼓风量为1761。3m3;改造后为5300m呱,即每生产It烧结块的鼓风量为1590m3(仅按设计指标烧结块800川计算),每生产h烧结块新鲜鼓风量降低了1713m3。改造前3#、4#风机鼓风量之和为16348Om呱,即每生产lt烧结块的鼓风量为5605m3;改造后为50O0m呱,即每生产It烧结块的鼓风量为4650m,(仅按设计指标烧结块800口d计算),每生产1t烧结块返烟鼓风量降低95m3。
(3)提高了烟气502浓度。改造后烟气50:浓度提高了一1%。50:和粉尘在原达标排放的基础上,排放量进一步减少。
(4)减少能耗,降低了生产成本。110m2烧结机主传动电机功率改造前为30kw,改造后为37kw,同时相对减少了鼓风量,因此单位产品的能耗降低,生产成本下降,提高了企业的经济效益。
韶关冶炼厂2006年大修实施了1系统挖潜技术改造,2007年大修实施了n系统挖潜技术改造,目前已达到30万口a铅锌金属量的生产能力,设备装备水平迈上了一个新的台阶,设备的床能力与劳动生产率得到进一步提高,单位产品的消耗降低,生产成本下降,经济效益大大提高。随着设备装备水平的提高,工艺过程进一步强化,工作环境将得到进一步完善,社会效益显著。