风机烧结工序的统送风制度是:0#风机为点火炉吸风机,1”风机、2#风机为新鲜鼓风机,3#风机为机尾烟罩部分烟气(含502约1。5%)的返烟鼓风机,4#风机为主返烟鼓风机。检测的数据表明:l#链板的排气502浓度0。1%一0.3%,O:浓度接近新鲜空气,为了消除低浓度50:对大气的污染,技改将1#链板头、尾部50:浓度较高的烟气分离出来,经除尘后送2#风机返回烧结机,同时改变3#风机风量、风压,实现机尾50:烟气全返烟。为了提高烧结工艺风机的能力,加强脱硫能力,对烧结各工艺风机控制参数进行复核,烧结工段现有的0#风机、l#风机、2#风机不能满足要求。创风机风压偏低,1#风机风量、风压都偏小,由于供风制度的改变,2#风机改为返烟鼓风机,工作温度及风量、风压都发生了变化。因此,对上述风机进行了更换。此外,为实现料层厚度、鼓风量和台车速度三者之间的调节控制,2#风机、3#风机均采用变频调速。
破碎机返粉粒度对烧结物料的透气性影响很大,是保证良好混合制粒效果的核心。返粉制备采用“三段热破加一段冷破”。从2002年开始,生产上要求返粉控制3一6mm占70%以上,大于gmm占6%,3mm以下24%。为保证返粉粒度,经设计计算校核,二破、三破生产能力能够满足生产要求,只对单辊破碎机(一破)、光辊破碎机(四破)进行改造。
移动式热矿振动给料筛现采用1500mx4500mm移动式热矿振动给料机给齿辊破碎机给料,因生产规模扩大,设计采用1500mmx4500mm移动式热矿振动给料筛与15O0mrnx450Omm移动式热矿振动给料机各一台,互为备用。1500mmx450Omm移动式热矿振动给料机采用单电机驱动,变频调速;对给料机本体的结构与材质进行改进,以增强其刚度与强度;增大给料板安装倾角,提高给料能力。