系统改造筛分能力降低的主要原因是筛网孔径不当,较小的筛孔尺寸必然导致筛分能力的下降,同时造成各级骨料较大的逊径含量。虽然对混凝土质量无太大的影响,却导致骨料加工系统生产效率低下。同时,由于初、次级破碎,生产能力大于160t/h,为增大中小骨料的生产,工艺调整要求初级破碎的排矿口增大而引起生产能力的增大,次级破碎生产增大了中间产品量。在调整料仓容量有限的情况下,由于筛分能力较小,必然严重制约系统生产。
细碎设备配置问题细碎设备配置为PF-H-1007S反击式破碎机,处理能力30t/h,平稳工作状态处理能力20t/h,产品中小骨料比例约50%左右。但由于逊径骨料增加而造成的大骨料总量增大,小时需返回细碎的小型筛沙机量大于30t.而设置满负荷运行时,大于20mm产品量明显增大,无法达到细碎目的。为保证细碎效果,不得不将大部分大骨料进入成品料堆,引起实际上的生产比例不协调,造成4080mm大骨料的超量堆积;而细碎能力太小,又引起制砂原料的供量不足,影响整个系统的生产效率。
系统实际运行中存在的问题受次级破碎(机械PYZ1750)最大进口粒径215mm这一中间环节的影响,初级破碎出口尺寸只能调节至110mm,否则较大的片状石粒停滞在圆锥破碎机转盘上而发生进料口堵塞;毛料的不均匀系数小则导致初级破碎产品级配偏差增大,中小毛料经破碎后所形成的片状量较大。在初碎毛料进口、预筛分过程中未对泥土、石屑进行及时清理,筛分系统冲洗能力不足,造成部分成品料含泥屑超标。制砂系统供料不足,严重制约生产比例。
改造措施及相应技术改进1)毛料生产。采用深孔毫秒微差爆破,增大毛料的成品率。同时,毛料进口采用集中堆料,集中供料方式,提高供料的不均匀系数。在初级破碎给料机及溜槽处增设振动设备,下部开微孔,将土、石屑漏下,并集中弃料。
2)破碎系统调节。随着毛料的不均匀系统增大和供料充足,初碎设备鄂式破碎机的排矿口尺寸可调大至130mm,生产的产品粒度小于215mm,生产能力增大,不能保证次级破碎设备的入料粒径指标。为防止片状料的堆积,堵塞入料口,将圆锥破碎机给料盘去掉,改造成锥状形式,以利于石料进入破碎腔。改造形式如所示。
改造形式图随着鄂式破碎机排矿口的增大,初级产品中80215mm粒径产品的比例明显增大。这一部分料经预筛进入次级破碎,次级破碎生产料小于60mm,对整个系统而言,降低了4080mm粒径产品的生产比例,达到了调节生产的目的。