二次改造至2006年杏花矿井优质煤已明显减少,煤质也由中等可选煤变为难选煤,立井的提升能力也由原来的250t/h增加到500t/h,筛上物矸石含量明显增加,无法用人工选矸,于是2006年对原煤系统进行了整体改造,选用TDY液压动筛跳汰机分选煤块和矸石,块煤选用1台2PGL-500×1500齿辊破碎机一次破碎,把老系统的1台2PGL-400×750齿辊破碎机拆除,老系统安设一条皮带转载到另一台小齿辊破碎机,拆除的这台破碎机安装到新系统做为新系统的2次破碎,这样可以节省购置1台齿辊破碎机的资金。
三次改造改造后原煤老系统并没有拆除,为新系统备用,由于老系统PE600×900颚式破碎机使用年限太久,2010年PE600×900颚式破碎机传动轴断了,因此,2010年又购置1台2PGL-500×1500齿辊破碎机。
2PGL齿辊破碎机结构该破碎机由电动机、限矩型热力耦合器、联接罩、减速器、机体、滚轮托架、集中润滑和电气控制系统等组成。
特点采用矩型液力耦合器,用于电动机和减速器的联接,即可减少运动时的冲击和振动,又起过载保护作用,减速器采用三级圆柱传动,齿轮为硬齿面,磨削加工,输入轴与液力耦合器联接,机体是破碎机的工作件,上面装有2个齿辊以破碎物料,机体上装的手压泵和油缸,可调节2个齿辊的间距以满足不同出料粒度要求;滚轮托架用于支撑机体,下部有滚轮,可在导轨上滚动,便于检修时将整体移出;电控系统采用PLC控制。制动化程度高,操作方便。
微机上有接口,可与给排料系统联网,全部电器原件装在电控柜中。工作原理电动机通过耦合器、减速机带动2个齿辊运动,物料从上给入2个齿辊间,破碎物料从下排出。
运行状况与优点2PGL-400×750齿辊破碎机自2004年6年投用以来,检修量小,破碎效果好,破碎粒度完全达到要求,+50mm粒度级含量为零,原料煤全部进入洗选加工。
(1)安装简单。用30mm厚的铁板(300mm宽5m长)用M24螺栓固定在楼板上,再把200mm的槽钢焊到30mm铁板上,设备2个滑道上的4个压角用14螺丝国定在槽钢上。(2)有保险装置。设备里进入不易破碎的大块、铁器等杂物,如3次破碎不了,设备会自动停机。(3)破碎噪声小。小到不去观察排料口排料情况,就不知道设备在运转。
存在问题和注意事项虽然设备在入料口前有手选台和除铁装置,但还避免不了铁器或木块等杂物进入破碎机内,一旦进入,齿牙会被损坏;另外,水大、灰大的环境中不适合安装齿辊破碎机,会使煤泥水进入轴承珠粒之间,使轴承转动不灵活或不转,缩短轴承的使用寿命。
经济效益(1)改造后,精煤回收率提高0.4%,入洗原煤按200万t/a计算,年多洗精煤:200万t×0.4%=8000t,则每年增加效益:8000t×800元/t(集团公司2010年精煤收购价)=640万元(2)较改造前,洗混煤回收率提高0.8%.入洗原煤按200万t/a计算,年洗混煤增加16000t,增加效益:16000t×217元/t(集团公司2010年洗混煤收购价)=347万元,因此,年增加产值:640万元+347万元=987万元。
结语杏花洗煤厂原煤车间从2004年-2010年3次改造,破碎机的选型都选用了2PGL双齿辊破碎机,共购置2台2PGL-400×750和2台2PGL-500×1500齿辊破碎机,6年来,该设备运行十分理想,故障率十分低,破碎粒度全部达到要求,提高洗精煤产率0.4%和洗混煤产率0.8%,增加了产值,值得在洗煤厂推广。