对各分步汽缸的动作进行全程监测,一但出现问题会马上发出报替信号,并且明确显示出故障位置。清晰合理的控制盘面布局使操作者更加便于对设备进行操作。自动报誓系统使维修人员的工作更加便捷,而控制系统本身的维护简单到只是更换继电器。这套研发的自控系统在臣试扩口机上使用后,故障停机时间大为缩短。保证了生产正常进行,提高了生产效率。耐高铅熔炉生产线,年,在总结该生产线的经验基础上,利用国产材料建成了40横火焰一炉两线高铅玻璃生产线。针对一高铅玻璃的特殊性,设计的熔炉在结构上的特点为具有两对小炉,每个小炉有两支天然气枪建有预熔池,有助于配合料熔化,提高熔化效率为提高熔化率和玻璃质量,在加料口与小炉间预留了一对。全氧火头的位置,以备生产要求时安装在2小炉炉底安装了电助熔系统,布置了支氧化锡电极,其目的是为了提高熔化率和玻璃澄清质量。在上述改造的点火投产后,因熔炉结构及高铅玻璃的特殊性,在玻璃质量控制上稳定性较差,如由于预留。火头位置,小炉与加料口间距较大,不利于熔化电助熔位置与流液洞入口距离太近,功率过高不利于玻璃澄清均化,易造成结瘤气线熔炉总出料量的确定与温度工艺曲线不合适,易造成玻管有熔炉产生的缺陷。针对以上问题,做了如下调整改变小炉天然气量分布,加大了小炉的天然气量分布,提高熔化质量。适当降低电助熔功率,在保证熔炉熔化率的前提下,提高了玻璃的澄清质量针对成型设备能力,确定了熔炉的总出料量,并长期稳定,然后针对此出料量确定了合适的熔炉温度曲线。