针对这种情况,我们对支轮和拉紧轮铜套的加油方式进行了改造(见l),采取了集中润滑为主,以手动油枪我矿于20世纪90年代建一采石场,用l台40x60复杂摆动颗式破碎机为粗碎设备。
试机时,给人的物料在11丫11.汗于产一固定颗板和活动颗板之间串动或上跳,物料不能破碎,安装维修人员查找不到原因,采石场全部设备和设施竣工10余天后无法投产。现场观察这台不能正常工作的破碎机,发现排矿日调至最大位置只有60mm,运转时两颗板相距最近约30mm,因此判断该破碎机的啮角>220.
由于大多数物料与领板之间的摩擦系数02(即摩擦角>ll.),两颗板相距最近时,啮角>摩擦角的2倍即产生物料在两颤板之间串动或上跳现象。把原495火476长肘板换为445x476Inm短肘板,排矿门调至100一110mm(啮角在18一22之间),颗式破碎机即正常_L二作。
挖料时,矿石在喂料器罩内壁上直接挤压、摩擦,长时间势必造成喂料器翠磨漏,一般使用约600Oh即需换一次罩底。、现将喂料器罩直径加大Zoomnl,磨机运转挖料时,喂料器底部增加了一层lomm的矿石垫层,消除r对喂料器罩的直接摩擦,延长了使用寿命。
喂料器提料勺头口2l接集中润滑油站2,拉紧轮3丝堵4拉紧轮轴5.6.汕路(b)改造前格子磨喂料器拉紧轮改造前后润滑为辅的加油方式。改造方案为原润滑管路不变,把支轮轴轴向油路打通。
为保护油嘴在拉紧轴、支轮轴外端面加工槽,并在轴向油路外侧攻丝安装油嘴,用油枪每班注油一次以弥补集中润滑油量的不足。改造后效果良好,延长了行走轮、轴的使用寿命,降低了车间成本。
分级机返回的粗砂及矿石堆积于提料勺的一侧,挖料时,提料勺只有一部分作业,磨损较快(一般运行时问300h左右)。现依照格子磨的不同旋向,可重复利用。即左旋格子磨的提料勺运行3OO0h后,拆下安装至右旋格子磨,可继续运行300Oh左右。
使用效果喂料器翠直径加大以后,使用5年来未发生喂料器罩磨漏现象,基本上解决了喂料器罩易磨损的问题。提料勺调头循环使用,其运行寿命达6oooh.仪此2项年可节约设备费用3000元左右。