我厂1250,1250反击破碎机转子体是整体铸钢结构20270500,与板锤联接采用镶嵌定位,3只添40210螺栓紧固,板锤为锰钢铸造件21!13.1998年3月,因砂岩中混有金属物致使级转子损坏严重,1.
级转子有4条肋板,每条肋板可固定2块板锤,板锤1固定肋板齐根断裂,而板锤2固定肋板及其余肋板均无损伤。我厂决定焊接修复。
由于焊接结构易发生变形,应尽量增大板材厚度,但选用厚板材,则新加肋板与转子体焊接区相应减少,不成两足工况需要,综合考虑,选择5=12235钢板叠加焊接制做肋板,螺栓孔在焊接完毕后用气割割出,由于在9,厚的肋板气割46孔比较困难,因此在焊接肋板时我们将厚度定为72以利于现场气割。
将转子体断裂面用气割整平,然后用手动砂轮机打磨干净平整,将钢板逐块打34坡口焊接至转子体相应位置,使用普通抖22焊条,每次施焊长度不宜超过50mm,锤击处理再行施焊,直到坡口内填满焊水为止,再进行下块钢板的焊接,这样不仅将所有钢板焊接在起,而且每块钢板均与转子有充分锤确定3个螺栓孔位置,使用电钻钻16,通孔以利于氧化铁渣的吹出,切割时选用大型号的割矩及割嘴,氧气供应充足,而且切割时要及时使用板锤螺栓试验能否通过。
修前修复为了使肋板凸台较好地对板锤定位,不发生径向位移,我们根据板锤尺寸3确定肋板凸台尺寸¢102gmm,从而防止了位移的产生。
修复后级转子体偏重,主要是,235钢板与20270500钢密度不同所致,我们在重量轻的转子体侧堆上层5,1厚的耐磨层,使用耐磨焊条15kg.同时,由于板锤为锰钢铸件,加工精度较低,单重差异在238,如安装时分配得当,也可降低转子偏重的差异。
该转子自1998年3月修复后使用已超过2年,运行状况良好,未发现异常情况,取得了较好的经济效益。
编辑王艳丽