为目标实施了设备工艺改造,具体改造措施及效果如下。
(1)粗碎改造。采用美卓C110颚式破碎机替代原PEF1200mm×900mm颚式破碎机,并对给料方式、排矿漏斗进行改造。
(2)细碎改造。细碎采用了1台GP100MF细碎机取代原来的2台PYD1200圆锥破碎机,并用1台SZ1500mm×3000mm惯性振动筛取代原有的SZ900mm×1800mm振动筛。通过改造,山东筛沙机细碎产品粒度由原来的0~16mm降为0~12mm,吨矿破碎能耗由原来的7.1kWh降低到3.08kWh.
(3)工艺参数的优化。在对破碎设备进行更新改造后,相应工艺参数没有及时优化,导致经常产生大块卡中碎现象和粒度在15~65mm产品产量相对减少,粉矿产率相对较低现象。经调查研究,分别对粗中碎破碎比和振动筛参数进行优化,将1段比由2.95优化为3.42,2段破碎比由4.8优化为3.77,中碎振动筛下层筛孔由14mm×20mm优化为12mm×16mm,通过工艺参数优化,最终使粒度在15~65mm产品产量相对增加,粉矿产率由74%提高到76%,年可多产粉矿0.6万t,年可创造效益480万元。
(4)自动控制改造。在控制系统方面,采用自动化集中控制替代传统人工操作,实现控制室集中操作,实时监控整个流程的运行状态、重要参数数据的采集、上位机画面参数的设置、设备启停延时时间设置及故障、检修事件报警等功能。经过一段时间的运行,整个系统运行平稳可靠、无故障,在控制室内即可监控各设备的运行状态,大大降低了职工劳动强度。系统改造后,还能够实时控制各设备的运行时间,每次开停车设备空转时间减少为4~5min,年节省电耗14.6万元。破碎系统人员由69人减少40人,年节约人工成本136.5万元。