2003年密地选矿厂进行了0-15mm矿石抛尾工业试验,试验结果表明,磁滑轮在皮带速度为1.83m/s,分矿板最佳高度400mm条件下,抛尾产率平均为1.24%,尾矿品位为14.90%,入磨品位提高0.16个百分点。试验指标较差,主要原因为:原矿粒度较细,-15mm含量达到98.08%,粗颗粒少,含有5%左右的水份,粗细粒级粘结,磁滑轮磁力与皮带滚筒离心力匹配不佳,不能有效地吸附磁性矿物,为了控制抛尾尾矿品位小于15%,导致抛尾产率低,山东冷轧带钢原矿品位提高幅度小。
2007年进行的40%配比的尚难利用矿试验表明,0-70mm粒级抛尾产率为9.57%,尾矿品位为13.51%,精矿品位提高1.51个百分点。0-20mm抛尾产率为12.36%,精矿品位提高1.98个百分点,尾矿品位为13.44%。
通过试验比较,并结合密地选矿厂现场布局特点,最终选择0-70mm抛尾作为工业化应用的抛尾粒级。
主要改造内容:
1)为满足抛尾后中破作业能力增加的需要,将2台PYB2200标准圆锥破碎机更换为两台CH880型圆锥破碎机,新破碎机单台处理能力达到1400t/h以上,实现了与干式抛尾系统能力的匹配。
2)在选矿厂新建干式磁选抛尾作业2个系列,12台CTDG0814F永磁干式磁选机对中破产品(70-0mm)进行干式磁选抛尾。
3)脱磁器的研制及应用脱磁与不脱磁的试验表明,攀枝花钒钛磁铁矿必须进行脱磁,才能进行正常的磨矿分级,脱磁后的磨选指标好于不脱磁。因此我厂在自行研制的矿浆脱磁器基础上,成功开发原矿皮带干式脱磁器,在16个系列原矿皮带安装了脱磁器。并进行了生产指标对比考查,考查结果见表8。