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腐植煤材架破碎区运转概析

作者:admin来源:中国制砂机网 日期:2013-5-11 14:30:20 人气: 标签:

  腐植酸钠提取桶是为了从煤中提取腐植酸钠作为煤棒制作的粘结剂。使用时按一定比例依次向桶内加入水、烧碱、化煤,并开搅拌机通入蒸汽加热至80以上进行反应。在制取粘结剂过程中要注意以下2点:要用冷水溶碱,水温小于35,因为加碱后温度达到80时,再加风化煤,会迅速在表面生成大颗粒状物,很难再反应。

  要求加风化煤搅拌均匀后再加热反应。粉碎机作用是将筛下的小粒度白煤加工成煤末,煤末的粒度大小将直接影响煤棒机的运行和加工出的煤棒的质量,粒度大对煤棒机的磨损严重,也易堵塞机头,同时因粘结剂与煤末的接触面变小而降低其强度和热稳定性。粉碎机一般多采用立式粉碎机或笼式粉碎机,这2种机型各有优缺点:立式粉碎机运行平稳,不易损坏,也易于检修,但粉碎的粒度较大,且粒度合格率也低;笼式粉碎机粉碎效果好,粒度合格率大于95%,但其耗电多,振动大,易损坏,检修较麻烦,并且运行时为风力排灰,对现场的粉尘污染十分严重。

  为此我厂在安装时选用2台粉碎机串联,立式粉碎机在前,笼式粉碎机在后,立式粉碎机置于笼式粉碎机的上方,出料口与笼式粉碎机进料口相连。这样既达到粉碎粒度的要求,又降低了笼式粉碎机的负荷,确保长周期运行。笼式粉碎机出口至搅拌机之间的输送设备,采用埋刮板式输送机,解决了粉尘污染问题。

  煤棒机是煤棒生产过程中的关键设备。煤棒机在运行过程中极易堵机头,由于频繁清机头,造成设备出力率低,生产厂家所制造的煤棒机一般产量为2t/h或4t/h,但受出力率影响,其实际生产能力只有额定值的一半。因此一般厂家上煤棒机都要上10多台,占地大,检修也频繁,经过考察我们选用ZMJ30型煤棒机,其单机额定生产能力为6t/h,共上3台,2开1备。该机电机与减速箱之间采用皮带传动,电机功率90kW.正常工作电流在110140A,但随着进料多少和干湿度的变化,其电流会有所波动,可在瞬时达到200A,煤棒机也会产生异声,这属正常现象,此时不宜急停,稍后其电流会下降至正常值。当然若电流长时间过高,或已达到电流表的最大值,就应采取急停处理。不过即使煤棒机超负荷产生憋死现象,也不必惊慌失措,因为煤棒机与减速机之间为皮带传动,此时皮带会打滑对设备起到保护作用。

  单轴搅拌机的操作是煤棒机运转平稳的关键之处。操作工通过调节皮带分料器的开启度控制进入单轴搅拌机的粉煤量,并通过调节一次水阀控制粉煤的干湿度。如果料干不易挤出煤棒,极易发生堵机头现象;而料湿虽然不易堵机头,但挤出的煤棒发软,不易成型;料干湿不均会引起煤棒机生产不正常,前面料干,后面料湿,料湿流动性好,不能将干料顶出而存于机内,由于机内摩擦产生的热量不易带走,料中的水分急剧升温气化而喷出,产生放炮现象。料多则电机负荷过重,煤棒机机身振动,发生超电流现象。在开启煤棒机制棒时,要注意刚进料时,通过搅拌机的加水阀向粉煤中多加水防止堵机头,出棒后再减水以提高出捧的质量。但加水也不能加得太多,否则料会因太稀发粘,沿着煤棒机叶片与内筒之间的间隙倒回,反而挤不出煤棒。

  标准的加高机倾斜度为17,因为如果再增大仰角,就会产生滑煤现象。在绘制设备平面布置图时发现,由于场地小,如使用标准角度的加高机,占地过大,导致其它设备无处安装。考虑到添加腐植酸钠粘结剂后,粉煤变湿,在加高机上不易打滑,为此将加高机的仰角加大,使其输送高度与水平距离之比达到12,既缩小了占地,又不会产生滑煤现象。

 

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