冲盘水泵由HJ80-38型改为HJ80-50型;冲盘水管孔加密,在对称于滤盘大小头两端加设喷嘴,提高冲盘水流量;冲盘水压力从0.35kPa提高到0.4kPa,加大对滤盘两端板结磷石膏的冲击力,避免滤盘四角形成死区,保持有效过滤面积。将磷铵工段浓缩系统大气冷凝器冷却水、Ⅱ效二次蒸汽冷凝水引到过滤工序作为冲盘水,并将冲盘水的温度提高到65℃以上,蒸汽量足够时提高到75℃,有利于冲洗干净滤盘、滤布,有利于过滤洗涤。
优化洗涤流程,提高洗水温度将原3次逆流洗涤流程改为2次并流洗涤流程;根据错气盘角度的分布,对滤液、一洗、二洗的区域分布进行了调整:一洗区扩大,使用冲盘稠浆洗涤;二洗使用清水,将洗水温度提高到75℃以上。改后既加大了稠浆的用量,又保证了洗涤效果。实践表明,将洗水温度从60℃提高到75℃以上,部分细小结晶被溶解,滤饼阻力降低,过滤速度加快,洗涤效率明显提高,磷石膏残磷降低,过滤机生产能力提高。
提高过滤机转速保持真空度不变的前提下,将盘式过滤机转速由0.323r/min提高到0.4r/min,电动机采用变频器调速。提速后磷酸产量大约增加24%。
选用新型絮凝剂选用新型SC-3450阴离子型絮凝剂,配制成质量分数为100×10-6的溶液,每立方米料浆加入100mL,送到料浆混合器,使其与萃取料浆充分混合,然后经料浆分布器进入盘式过滤机。使用絮凝剂后,料浆中的细小磷石膏结晶缔合形成聚晶,过滤、洗涤吸干速度加快,排出的磷石膏比较干松,石膏中w(P2O5水溶)、w(H2O)基本控制在0.3%、24%以下,滤布堵塞程度减轻,滤饼与滤布的剥离性能更好,过滤强度增大。
设定二次布料当滤盘内料浆吸干速度较快,在不影响过滤、洗涤效果的前提下,从滤液区的第4只滤盘上补加适量料浆,并加强布料量的调节,尽量提高过滤强度,提高磷酸产量。
通过设备改造、优化工艺,采取措施提高系统开车率后,江苏瑞和化肥有限公司单套磷酸生产装置产量(以P2O5计)由15kt/a提高到75kt/a,对磷铵系统进行改造后,磷铵产量由30kt/a提高到150kt/a;各项技术经济指标及原料消耗均能维持在改造前的水平,经济效益增加明显。