提升机改进措施通过摸索和实践
时间:2012-9-27
来源: 新乡市新新矿山振动设备有限公司
在生产初期,通常采用的操作方法是迅速减少喂料量,同时加大研磨压力,适当降低选粉机转速,让尽量多的细粉随气体排出磨外,减少磨内物料量,从而降低外循环物料量。但在实际操作中发现,此种操作方法调整时间过长,大量的物料来不及排出磨外,最终将循环斗式提升机压死。由于该提升机与磨机是连锁关系,提升机跳停后磨机同样会停机。 
经过实践证明,此种操作方法简单易行,可在较短时间内迅速降低外循环物料量,有效避免了因外循环物料量大造成循环斗式提升机压死、磨机跳停的现象,对磨机的长期运行起到了至关重要的作用,从而保证了回转窑的正常供料,也大大降低了生料粉磨系统电耗。
目前形成了一套行之有效的中控处理措施,有效避免了此类现象的发生。在试生产期间,常常出现因操作不当引起循环斗式提升机电流过高,导致斗式提升机压死、磨机跳停的现象,不但给现场人员增加了较大的工作量,也影响了生产。
改进措施通过摸索和实践发现,当循环斗式提升机电流达到临界值140A,甚至达到报警值150A时,迅速采取以下措施,可有效避免循环斗式提升机的压死。 
第一、当循环斗式提升机电流有下降趋势,并降至140A左右时,可以减少料量至200~300t/h,开启入磨皮带喂料,调整磨况至稳定状态,再进行正常操作。 
第二、急停入磨皮带,禁止物料入磨。
第三、适当降低选粉机转速,使磨内细粉尽快排出磨外。
第四、迅速降低研磨压力,使物料在磨盘上暂时形成较厚的料层,使进行外循环斗式提升机的物料锐减。 
经过实践证明,此种操作方法简单易行,可在较短时间内迅速降低外循环物料量,有效避免了因外循环物料量大造成循环斗式提升机压死、磨机跳停的现象,对磨机的长期运行起到了至关重要的作用,从而保证了回转窑的正常供料,也大大降低了生料粉磨系统电耗。
目前形成了一套行之有效的中控处理措施,有效避免了此类现象的发生。在试生产期间,常常出现因操作不当引起循环斗式提升机电流过高,导致斗式提升机压死、磨机跳停的现象,不但给现场人员增加了较大的工作量,也影响了生产。
改进措施通过摸索和实践发现,当循环斗式提升机电流达到临界值140A,甚至达到报警值150A时,迅速采取以下措施,可有效避免循环斗式提升机的压死。 
第一、当循环斗式提升机电流有下降趋势,并降至140A左右时,可以减少料量至200~300t/h,开启入磨皮带喂料,调整磨况至稳定状态,再进行正常操作。 
第二、急停入磨皮带,禁止物料入磨。
第三、适当降低选粉机转速,使磨内细粉尽快排出磨外。
第四、迅速降低研磨压力,使物料在磨盘上暂时形成较厚的料层,使进行外循环斗式提升机的物料锐减。